如供长距离运输用的则要求有较好的耐热性,多水地区使用的则要求有良好的抗水性等。同时,轮胎的某些特性是相互制约的,须进行综合考虑,不可顾此失彼。选用轮胎时,还应考虑其行走质量、牵引力、越野能力和外胎面的使用寿命等。斜帘布的轮胎有很厚的侧壁,其抗穿刺和侧向稳定性好,通常在冲击负荷大和腐蚀性强的条件下使用,但这种轮胎发热快,不适宜长距离高速运行;子午线轮胎发热量小,高速运行或长距离运行时轮胎的温升相对较低,且其弹性好、滚动阻力小,铲运机在乳性土壤中作业时应选此种轮胎。全工程底盘、四轮驱动、铰接转向,DA控制,驾驶操作简单。广西地下内燃铲运机报价
卷缆液压马达故障铲车在运行过程中,发现卷缆无法正常收卷电缆,从而影响到整个铲车的运行。经过检查发现,卷缆的机械传动装置没有故障,将液压马达拆开,检查油管,发现液泵有液压油溢出现象,因此推测是液压马达损坏,更换液压马达以后,发现故障依然存在。因此,拆开卷缆液压马达系统的溢流阀,发现阀门和溢流口中间有杂物卡在里面,导致阀芯无法正常转动,液压马达无法提供正常的压力,从而导致卷缆无法转动。因此这个问题以后,立即拆除液压马达的溢流阀门,并将拆除的液压马达系统元件一一清洗干净,元件风干以后,将其安装上去。铲运车司机作为设备操作人员,司机的业务能力和职业素养直接关系到铲运车的故障以及维修,因此铲运车司机要不断提高自身业务能力。在日常工作中,要做好铲运车的保养和维修工作。铲运车司机必须严格按照铲运机操作规范和标准作业,在作业过程中,发现问题要立即维修,防止故障进一步扩大,从而确保整个铲运车运行完好、故障发生率低,降低设备运行成本。广西地下电动铲运机设备RCS(Rig Control System的简称),是对凿岩类台车在钻孔作业时控制系统。
工作装置为Z型反转六杆机构,由铲斗、动臂、连杆、摇臂、转斗油缸和举升油缸组成。1--前车架;2--转斗油缸;3--摇臂;4--连杆;5--铲斗;6--动臂;7--举升油缸(两个)整个工作装置铰接在车架上,铲斗通过连杆和摇臂与转斗油缸铰接,用以装卸物料,动臂与车架及与动臂油缸铰接,用以升降铲斗。铲斗的翻转和动臂的升降采用液压操纵。铲运机工作装置的工作原理及工作过程:地下铲运机是一种装运卸一体化的自行式设备,它的工作过程均可以反映在工作装置上,而工作装置的各种工况由举升油缸和转斗油缸的长度共同决定,它的工作过程由五种工况组成:1、插入工况:动臂下放,铲斗放置于地面,斗尖触地,斗底与地面呈30-50°倾角,开动地下铲运机,铲斗借助机器的牵引力插入料堆。2、铲装工况:铲斗插入料堆后,转动铲斗铲取物料,待铲斗口翻至近似水平为止。
通过控制策略分配系统动力是实现混合动力的关键技术,功率跟随控制策略具有易于实现、运算简单、实时性强、鲁棒性好等优点,有相关研究将其应用于混合动力汽车及工程车辆。与汽车、挖掘机、推土机相比,地下铲运机即有行驶运输过程还有铲装复合作业,其工况更为复杂,动力分配的控制难度也更高。燃油消耗占地下铲运机运行总成本的12%,改善燃油经济性可以降低矿山的开采成本。采用混合动力技术改善油耗,已在汽车上成为一种有效的解决方案,并在工程车辆领域得到关注。为改善地下铲运机燃油经济性,北京科技大学研究人员苑昆、靳添絮、刘立等深入研究了系统动力分配策略。通过分析14t级地下铲运机工况特点,他们提出了串联混合动力系统结构。该团队分析了系统的功率链关系,针对该系统提出了一种双层控制结构的功率跟随控制策略。础润机械,切实(切石)够美!
技术亮点工作装置电气系统反转六连杆机构,灵活高效,箱型焊接选用施耐德等国际有名品牌电气元结构安全可靠;工作机构较点优化及强件,可靠性高,使用寿命长;设有度分析,额定载重7吨;更佳的铲斗斗发动机故障报警等保护功能;电器型,物料的满载系数提升;物料举升过线束插接件全密封,防水性能达到程中铲斗角度变化幅度小于5°,避免撒IP67,以适应潮湿、多尘恶劣的作料及安全隐患,工作机构具有自动放平业环境。功能,提升设备的工作效率驾驶室铲斗横向侧置开放/封闭驾驶室,符合人机工程学,司机室减震设计提高舒适性,满足FOPS认证额定斗容3.5m3,超大斗容设计铲装工作效率提升10%;刃板选用瑞典进口耐磨钢材HARDOX450使用寿命更长。集中润滑系统动力传动系统采用多配置国III发动机、液力机械传动系统,全套进口DANA桥箱四轮驱动,较接转向,车辆爬坡能力强劲,制动系统采用湿式弹簧制动,液压释放形式,安全可靠。对于难维护保养的车桥、摆动架传动轴支撑架、车架较接点采用集中润滑的方式,维保更方便。选配可选配无线视距遥控,自动集中润滑适用于无性环境矿山巷道及其它小型隧道物料的铲装、运输和卸载作业。南宁隧道地下内燃铲运机维修
XUL515D(WJD-7)地下电动铲运机为国内比较大吨位的电动铲运机,满足矿安认证要求。广西地下内燃铲运机报价
5、根据铲运机无法铲动的故障现象,结合以上可能故障点的排除,得出变量电机内部零件磨损,泄漏严重的结论。拆开电机后盖,发现内部配油盘磨损严重,导致液压油内漏,导致铲运机无法铲矿,重载作业时驱动压力下降。6、更换电机的配油盘,测试并调整已安装电机的压力,确保比较大驱动压力为11Mpa。早期,由于静液压传动可靠性差、控制困难而没能被地下铲运机大量采用,只在1m3以下的小型地下铲运机采用。目前,铲运机仍以液力机械传动为主,由于经常在低速大扭矩下工作,燃油消耗量大、变矩器效率低、变速范围小、变速器换挡频繁,司机劳动强度大。若采用电子控制自动换挡,价格较高,因此,铲运机的行走和工作装置的功率不能获得理想的合理分配。随着科学技术的发展,静液压传动的可靠性及控制得到改进,大中型地下铲运机传动系统也开始使用静液压传动。广西地下内燃铲运机报价
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