制粉系统采用了30t/h中速磨煤机制粉和布袋收粉器一级收粉的短流程工艺;喷吹系统采用了并联罐、上出粉、总管加过滤器和分配器的直接喷吹工艺。全系统负压操作,全烟煤喷吹设计,采用计算机远程集中自动控制。该喷煤生产线于2010年1月29日建成投产。喷煤生产线组成略钢喷煤生产线由原煤贮运系统、干燥剂制备系统、制粉系统、喷吹系统等组成。按全烟煤喷吹设计,具备无烟煤、烟煤、混合煤种的制粉、喷吹条件,设计能力为150kg/t,设备能力为180kg/t。1原煤贮运系统利用原有炼钢区域36m×15m的维修厂房作为缓冲煤场,经改造后其总有效堆存面积为360㎡,分成2个煤池,比较大贮煤量为1650t,能满足3座高炉3d的喷煤需求量;原有5t单梁电动葫芦改造成3t抓斗桥式起重机;增加2个20m3的配煤仓,2台圆盘给料机,3台胶带机和2台除铁器,完成原煤贮运过程。2台除铁器分别设置在M1胶带机和M3胶带机的机头部位,除去原煤中的铁质物。若喷吹混合煤种时,可通过变频控制圆盘给料机的转速来实现配料。2干燥剂制备系统干燥剂是制粉过程中原煤的干燥介质和煤粉的输送载体,抽送轧钢加热炉废烟气中兑入新建烟气炉高温烟气作为干燥剂,营造含氧量低于6%的惰性气氛,来保证系统安全可靠运行。内蒙古口碑好煤粉过滤器信息推荐
采用的新技术、新工艺、新设备得到了实践检验,在今后的设计中值得应用和推广。存在的问题受到场地限制,车间紧凑布置,烟气炉出口至磨煤机入口之间的管道当量长度不到10m,高、低温烟气混合不均匀,中速磨煤机入口处偶现高温烟气股。煤粉总管跨河段因架空敷设,不具备上人条件,未设置反吹阀组,总管堵塞时反吹困难。轧钢加热炉废烟气作为干燥剂,制粉过程易受轧钢生产的制约。结语略钢高炉喷煤工程设计充分采纳了生产单位多年来累积的丰富经验,大胆采用了新技术、新设备,制粉、喷吹系统一次试喷成功,达产迅速,生产稳定顺行,实现了略钢高炉强化冶炼,增加了炉况调剂的手段,降低了生铁冶炼成本,提高了各项技术经济指标,同时也证明了设计是成功的,一些成功经验值得借鉴。自投产至今,制粉操作一直定量操作,建议制粉工根据原煤不同的质量、水分、配比和烟气温度,寻找中速磨煤机比较大出力,积累经验,指导生产,提高制粉效率,降**粉成本。内蒙古口碑好煤粉过滤器信息推荐
北京蓝昊环保设有限公司 自成立以来,就以高的技术起点为特色,在自主研发的基础上长期与清华大学、东北大学、北京科技大学、河北科技大学等科研院校进行技术合作,同时聘请业界**作为公司技术顾问,从事烟气净化技术与装备的开发和研制工作。研发的环保除尘器、脱硫脱硝除尘技术,目前正应用于冶金、建材、电厂锅炉、水泥炉窑和钢铁企业烧结机烟气脱硫脱硝工程,并处于国内**行列,为用户创造出巨大的经济效益和社 会效 益。
该工程选用1台HPS863型中速磨煤机制粉,铭牌出力≥30t/h。比较大入磨一次风量为55000Nm3/h。考虑到节能降耗及热能利用,设计选用1台高温风机,用于抽送轧钢加热炉废烟气,同时新建1座容积为3的烟气炉,配备了1台助燃风机,高炉煤气和助燃风在烟气炉内燃烧产生高温烟气。高炉煤气消耗量为3200Nm3/h,助燃风消耗量为2100Nm3/h,燃烧后产生高温烟气5070Nm3/h。烟气炉一段设混风室,新建烟气炉高温烟气和轧钢加热炉废烟气在此汇合,形成180~280℃含氧量低于6%的惰性干燥剂,供制粉使用。3制粉系统制粉系统是原煤经过磨煤机的研磨,达到一定粒度的煤粉以干燥剂作为载体,输送到布袋收粉器内进***固两相分离并收集的全部过程。在此过程中完成了煤粉的干燥,水分降至。本设计采用了中速磨煤机制粉和布袋收粉器一级收粉的单系列短流程工艺。密闭电子给煤机将定量的原煤从原煤仓喂入磨煤机顶部的中心落煤管中,经过中心落煤管落到旋转运行中的磨盘上,在离心力作用下原煤向磨盘碗的边缘移动,通过磨盘和与之有一定压力的磨辊之间时,被研磨成粉,已经磨成煤粉的颗粒继续移动,***从磨盘碗周缘溢出。干燥剂从磨煤机入口进入并围绕磨盘碗边缘自下而上通过。
中国是世界上应用高炉喷煤技术较早的,高炉喷煤工艺可以缓解我国主焦煤的短缺,优化炼铁系统用能结构。炼焦配煤一般需要配50%以上的主焦煤,以满足高炉炼铁对焦炭质量方面的要求。喷吹煤粉的煤种可以不使用主焦煤。这就缓解了我国主焦煤的短缺,同时也降低了炼铁系统的购煤成本。 我蓝昊环保公司在国内率先开发了高炉喷煤技术,拥有数十项高炉喷煤**技术,可实现高煤比、均匀喷吹、低成本运行。我公司在高炉喷煤领域积累了多年的生产经验。黑龙江口碑好煤粉过滤器推荐厂家
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